手机:18603847333
欢迎进入华体会网投官方网站
电话/微信:18603847333
在市科迪电子有限公司振膜车间,工人们正在操作着机器,热压电声响膜。公司技改部工程师刘海全和记者说,曾经的热压模具一次成型最多只需4个,经过模具的技术改造晋级后,一次成型最多可达80个,产量几乎是本来的15倍多,然后大幅度的下降出产所带来的本钱,每年可节省电费78万元。
近年来,为应对原材料价格的不断上涨和人力资源的匮乏,科迪电子公司从节省动力,进步动力运用功率和经济的作用与利益下手,紧紧围绕“节能减排科学发展”这一主题,加大技术革新改造力度,展开节能降耗作业,取得了明显成绩。
在科迪电子公司,气泵是耗电较大的设备,科迪电子公司5个首要车间本来都各配1台气泵进行供气,不管用气量多少,只需开端出产就得开气泵,往往形成不必要的糟蹋。公司技术人员将这些气泵来优化整合,实施会集运用,而且进行用气量的主动化操控,当某个车间不需要用气后,在确保其他车间正常运用气量的情况下,会主动关上不需要的气泵,从而到达节能降耗的作用。经过气泵的优化整合,该公司每年可节省电费250万元。
在科迪电子公司的造粒车间,塑料造粒机进料、加热、出料整一个完好的进程要重复4次才干完结,也是十分耗电的设备。科迪电子公司技术人员也对其进行了革新式改造,将其传动比从原有的1:1改为2:1,使转速进步一倍。一起,将送料螺杆空隙从本来的1mm减小到0.3mm,使加热更充沛,出料更均匀,只需重复两次就能完结造粒作业。经过技术革新后,车间的产量明显提高,每年可节省电费25万元左右。
此外,科迪公司还对一些出产设备做主动化改造。如纸盆车间的半主动抄纸机改形满足主动抄纸机后,本来每个工人只能操作1台机器,现在每个工人可一起操作68台全主动抄纸机,既进步了产量,确保了质量,还下降了本钱。
该公司总经理袁小军介绍说:“企业内部挖潜的要害就在于技术改造,咱们一些改造已到达职业领先水平,企业既获得了经济效益,又获得了节能降耗的社会效益。”在技改曾经,科迪电子公司每年的电费要占年产量的10%,即每元产量要耗电费0.1元多;经过技术改造后,只占产量的4.3%,每元产量的电费下降到0.043元,公司全年可节省电费350多万元。
上一篇 : 【48812】我国PS造粒商场查询研讨陈述
下一篇 : 习关切事 变废为宝循环经济有“魔力”